金屬表麵處理技術創新(xīn)網訊:很多電鍍人士在操作生產中會發現:電鍍車間的兩(liǎng)條掛鍍鋅自動(dòng)生產線電(diàn)鍍(dù)的零件下線後有鋅(xīn)層起泡現象,所占比例約為(wéi)50%。隨後的熱震試驗發(fā)現,起泡零件的比例高達80%。後來接(jiē)到品管部反饋,在主機廠裝配過程中有較多批次的零件存在(zài)大麵(miàn)積起(qǐ)泡現象。總之(zhī),起泡故障的(de)特征(zhēng)為:放置1~2周或1~2個月後起泡,起泡部位分布不均勻、無規律,返鍍後仍有(yǒu)起泡現象。產生該種故(gù)障的原因有以下幾種:

(1)鍍前除油不徹底。首先分析了除油液、酸洗(xǐ)液、鍍鋅液,若除油不徹底,則工(gōng)件不能入電鍍槽,必須重新除油。值得注意的是,應在活化、水洗後檢驗除油是否徹底。 (2)氧化皮未徹底除去(qù)。檢查了酸(suān)洗除鏽的效果,未發現(xiàn)異常。 (3)基體材質不(bú)良。 (4)鍍液中(zhōng)添加劑過量,導致(zhì)鍍鋅層脆性大。 (5)鍍液中(zhōng)雜質過量,導致鍍鋅層內應力大。 雖然該工藝中不含有氰化物,排除了劇毒(dú)汙染(rǎn),但從環保的角度出發,該工藝(yì)還是不能完全達到國際排放標準,而且工藝過於(yú)傳統,缺陷很容易顯露出(chū)來,如今,一種新型的、環保的、去油除鏽同步(bù)進行的二合一淨化液技術和環保型合金催化液技術能徹底代(dài)替傳統(tǒng)電鍍鋅、電鍍鎳、電鍍鉻等電鍍工藝(yì),節能環保,解決上述難題將不是問題! 原創(chuàng)文(wén)章鏈接:http://www.bjzkcx.net/shownews.asp?id=1503
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